
截至12月26月,河南油田采油二廠應用兩項創(chuàng)新技術(shù)改造后的抽稠泵,在6口不同黏度的稠油井上正常生產(chǎn)134天,比之前檢泵周期延長了92天,且沒有發(fā)生因為泵漏、進沙需要檢泵的現(xiàn)象,一次下井泵合格率達到100%,取得了“脫胎換骨”的效果。
抽稠泵是采油二廠開采稠油的主要工具。高含砂、高含水、高溫蒸氣稠油開采造成抽稠泵凡爾球與凡爾座密封不嚴而泵漏失,無法正常抽吸,平均免修期越來越短,有的油井甚至不到30天就需要檢泵,嚴重影響油田開發(fā)綜合經(jīng)濟效益的提高。為此,該廠科技人員實施了兩項技術(shù)創(chuàng)新,一是把凡爾座密封斜面加寬,消除凡爾球撞擊密封斜面棱邊的可能,增大凡爾球與凡爾座密封截面積;二是給凡爾罩內(nèi)壁增加導向筋,扶正凡爾球在凡爾罩內(nèi)做軸向運動。從今年8月開始,他們在6口不同黏度的稠油井上試驗,取得了良好效果。
目前,該廠已陸續(xù)對450臺在廢料堆里的稠油泵進行改造,節(jié)約材料購置資金350多萬元。據(jù)悉,兩項技術(shù)創(chuàng)新已經(jīng)申報了國家專利。